經綜合考慮,要滿足現(xiàn)行的排放濃度小于
30mg/Nm3
的要求,以及不斷嚴格的環(huán)保標準,_終確定本次改造方案為將原
2
條線的窯頭窯尾電除塵器均改造為低壓噴脈沖布袋除塵器。原電除塵器為三電場,根據現(xiàn)有電除塵器的外形尺寸,經過認真研究,認為把三電場改造為純袋除塵器。為了盡可能節(jié)省費用和縮短工期,保留了原電除塵器箱體外殼、支架、基礎,因此新的袋除塵器的外形尺寸要參照原電除塵器的尺寸進行設計。
脈沖除塵器的設計
(1)
改造后整個除塵器的工作過程為:煙氣從除塵器的進風口進入,并在進風導流板的作用下進入除塵器內部空間,氣流從濾袋的中部和底部同時進入袋區(qū)
(
底部的氣流量較多些
)
,在負壓的作用下氣流折向上經濾袋表面的過濾進入凈氣室,并通過提升閥口經通風斜槽到出風口被引走。
(2)
根據相關技術資料,通過對其加強筋及鋼板的強度核算,以確定除塵器殼體是否需要進行加固處理。
(3)
在原電除塵器三個電場區(qū),將電除塵器殼體以上的頂蓋拆除,將電場的箱形梁拆除,重新設置新的工字梁,并在其上方空間設置凈氣室和噴吹裝置,并在殼體內部設置通風斜槽及左右隔板,對電除塵器的出風道進行部分封閉改造。
(4)
根據除塵器運行環(huán)境溫度的特點,選用
P84
玻纖復合氈濾料,該濾料耐溫
240
℃,瞬間
260
℃,且排放濃度可以_≤
30mg/Nm3
。根據本項目設計風量和外形尺寸要求,同時考慮到窯頭窯尾除塵器分室數較少,為減少離線噴吹清灰
設備
阻力的波動,_終確定過濾面積。
(5)
分室數的確定。根據原電除塵器的寬度,現(xiàn)將三個電場每個電場的每個室分為左右兩個袋室和前后兩個袋室,即整個袋除塵區(qū)共有
12
個袋室。
(6)
噴吹系統(tǒng)。采用隔行噴吹技術,盡可能降低粉塵的再吸附。改造后脈沖閥與相鄰脈沖閥之間距離和每只脈沖閥上的濾袋間距合理,濾袋間的氣流上升速度低于常規(guī)氣流上升速度,確保清灰效果及低阻力運行。采用精密工藝加工的花板和高精度定位的噴吹管_了噴吹短管軸線和濾袋組件軸線的重合,從而_了整套噴吹清灰系統(tǒng)的可靠、有效。
(7)
上箱體的設計。為控制上箱體橫向風速,降低設備阻力,依據處理風量設計上箱體高度。上箱體在設計時,設計有_的斜度,以利于雨水的順利排放。
(8)
提升閥的設計。為達到離線清灰、在線檢修的目的,在上箱體凈氣室設有提升閥。當濾袋需要清灰時,由
PLC
控制,提升閥同時關閉,以阻斷煙氣,實現(xiàn)離線清灰。
(9)
在除塵器進風管道上設置兩只冷風閥,低于設定溫度冷風閥關閉,一旦進口溫度高于設定溫度時,冷風閥自動打開進行摻冷風降溫。在窯頭同時增設噴霧降溫裝置,確保濾袋長期穩(wěn)定、安全運行。
(10)
在電除塵器的內部設置進風斜隔板及進風導流板,為確保各個袋室的分風均勻,把進風斜隔板及進風導流板繪成模型,結合濾袋的布置情況進行
CFD
流場模擬,確保進入各個袋區(qū)的氣體流速均勻。
技改實施及其效果
1.
技改實施
該除塵器按照設計需要安裝時間為
20
天,為確保工期與業(yè)主保持有效溝通,不斷優(yōu)化設計細節(jié),組織各_技術人員及安裝施工人員仔細研究圖紙,確定生產及安裝施工方案。
(1)
除塵器的上箱體采用模塊化的形式,即每個室是整體的,到現(xiàn)場直接吊裝焊接_可以,設備質量得到有效控制
;
(2)
脈沖閥及分氣箱在廠內試壓合格后直接發(fā)貨,減少了現(xiàn)場二次組裝的工作量
;
(3)
進風斜隔板及進風導流板分片到現(xiàn)場,現(xiàn)場組對后整體吊裝,可以_質量,現(xiàn)場安裝也很方便。
在窯頭窯尾電除塵器改造同時施工過程中,注重施工安全和協(xié)調,嚴把質量關,使得工程的實施非常順利,并在合同期內順利完成了設備施工和冷態(tài)調試,得到了業(yè)主的充分肯定。
2.
改造后的效果